HG减阻剂使用的重大意义
HG减阻剂的作用:减阻功能。在输量不变的情况下,可以大幅降低管线的沿程摩阻损失,减少管线的阻力,大大降低管道运行压力。增输功能。在管线运行压力不变的情况下,可以提高管线的输量,即具有增输功能。1996年8月进行了输胜利油改造设计和施工,2003年7月停止输送胜利油,改输上岸进口原油,外输量增大。该管道全长248.93km,管道直径为529mm,设计压力4.2MPa,年外输能力1000×104t。东黄老线改造后,年输送能力600×104t,最高工作压力3.2MPa。由于进口原油外输量的增大,管线老化,承压开山空压机械能力下降,在保证管线承压的情况下,加减阻剂提高输量,无疑是一种既高效又安全的方法。
经过认真核查,由青岛安全工程研究院设备防腐研究室承担的“加工高含硫原油常减压、催化裂化装置适应性评价”项目顺利通过审核。项目对湛江东兴石油企业有限公司二蒸馏、催化裂化装置出现的腐蚀问题进行腐蚀原因分析并提出解决建议和方案,在保持初始出站压力为3.1MPa不变的情况下,在输量为923.4m3/h、951.3m3/h时,向管内分别注入HG减阻剂10mg/L、15mg/L时的实际增输率分别为14.67%和20.2%,计算的理论减阻率分别为24.1%和30.7%。当维持出站压力为2.96MPa情况下,在输量为843m3/h时,向管内分别注入HG减阻剂20mg/L时的实际增输率为28.6%,计算的理论减阻率为39.2%。
由此可知,随着加剂量的增加,管道的减阻率和增输率会相应增加。应用效果:经济效益东黄老线管道加剂前最大输量为865m3/h,为使输量达到985m3/h,增输率需达到13%。减阻剂价格按60000元/t计算,如每月添加9t减阻剂,则需费用54×104元,全年费用为12×54×104=648×104元。按每月增输8.35×104t,管输费为25元/t计算,则每月新增管输费208.75×104元。若全年加剂运行则可增加100.2×104t的输油量,并可获得2505×104元的管输费,扣除全年的加剂费用,可得到纯利润1857×104元,经济效益十分可观。
东黄老线管道现场实际应用试验结果表明,从技术、经济、安全等方面分析,东黄老线采用添加HG减阻剂运行,可以实现安全运行以及达到年增输100.2×104t,增输率为13%的目标。